針對部分產(chǎn)品裝配時出現(xiàn)缺蓋的質(zhì)量缺陷,長江軸承公司制造部責成技改組負責、裝配工段配合,要在最短的時間內(nèi)找到解決的辦法,防止質(zhì)量事故的擴大。
制造部裝配工段對相關(guān)裝配線進行全面調(diào)查、分析,發(fā)現(xiàn):裝配除全自動裝配1線外,都沒有缺蓋檢測裝置。因此,在壓裝密封圈過程中,出現(xiàn)缺蓋意外情況時,操作者及檢驗員可能無法及時發(fā)現(xiàn),將導(dǎo)致缺蓋產(chǎn)品的產(chǎn)生。為解決缺蓋的質(zhì)量缺陷,減少公司的損失。經(jīng)過技改組人員和裝配工段的通力合作和共同努力,缺蓋檢測裝置從設(shè)計到投入使用時僅僅半個月,現(xiàn)已在裝配3線正常投入使用。
缺蓋檢測裝置的成功使用,將在一定程度上提高裝配工段密封蓋壓裝質(zhì)量,為今后類似問題的解決積累寶貴的經(jīng)驗。
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